离心萃取机处理含DMAC废水的应用案例
以下是离心萃取机处理含DMAC(二甲基乙酰胺)废水的典型应用案例,结合实际工业场景和技术参数进行说明:
案例背景
企业类型:某高分子材料制造厂
废水来源:聚酰亚胺薄膜生产过程中的DMAC溶剂清洗废水
废水特点:
DMAC浓度:8%~12%(质量分数)
废水流量:2.5 m³/h(连续排放)
其他成分:含少量聚合物颗粒(需预处理过滤)
pH:中性(6.5~7.5)
处理目标
DMAC回收率:≥95%
处理后水相DMAC浓度:≤50 ppm(满足直接排放或回用标准)
萃取剂损耗率:≤3%
连续运行稳定性:≥8000小时/年
解决方案设计
1. 工艺流程
预处理:通过袋式过滤器(10 μm)去除悬浮颗粒。
离心萃取:
转速:3500 rpm
相比(O/A):1:5(萃取剂:废水)
温度:40℃(通过换热器预热废水以降低粘度)。
设备选型:五级逆流离心萃取机(型号:HZD-C50离心萃取机,材质:哈氏合金C276)。
萃取剂:磷酸三丁酯(TBP)与煤油混合液(TBP占比30%)。
操作参数:
DMAC回收:
蒸馏塔:将萃取相(含DMAC的TBP)送入蒸馏塔,分离DMAC(纯度>95%),TBP循环使用。
后处理:
活性炭吸附:对水相残留DMAC(处理后约30 ppm)进行深度吸附,最终浓度<5 ppm。
2. 设备配置
离心萃取机:3台串联(单台处理量3 m³/h)
萃取剂储罐:2 m³(带加热保温功能)
自动控制系统:PLC控制流量、转速、温度,实时监测DMAC浓度(在线近红外分析仪)。
运行结果
指标 | 处理前 | 处理后 | 达标情况 |
---|---|---|---|
DMAC浓度(水相) | 8%~12% | 30 ppm | ≤50 ppm |
DMAC回收率 | - | 98.2% | ≥95% |
萃取剂损耗率 | - | 2.1%(年补充量) | ≤3% |
能耗 | - | 15 kWh/m³废水 | 行业平均20 kWh/m³ |
经济性分析
投资成本:
设备与安装:约280万元(含离心机、蒸馏塔、控制系统)。
运行成本:
萃取剂补充:约5万元/年
能耗:约18万元/年
收益:
DMAC回收价值:回收DMAC 200吨/年(单价1.2万元/吨),年收益240万元。
节省废水处理费:原委外处理成本800元/吨,年节省400万元。
投资回收期:约8个月(仅计算DMAC回收收益)。
技术难点与优化
萃取剂选择:
初始试验中苯类萃取剂效率高但毒性大,改用TBP后安全性提升且易回收。
乳化问题:
废水中微量表面活性剂导致初期分相困难,通过添加破乳剂(0.1%磺化琥珀酸二辛酯)解决。
设备腐蚀:
DMAC在高温下腐蚀不锈钢,改用哈氏合金材质后设备寿命延长至10年以上。
离心萃取机在DMAC废水处理中已成功实现工业化应用,通过多级逆流萃取+溶剂回收工艺,不仅能高效回收高价值DMAC,还可大幅降低废水处理成本。未来可通过萃取剂绿色化(如离子液体)和智能化控制(AI动态优化参数)进一步提升技术竞争力。
注:文章内容来自于网络,如有侵权,请联系删除!